物料架-如何打造物料控制鏈
企業現 象: 我們在輔導的電動車一家企業時發現,該企業經常重複訂購材料而造成材 料庫存堆積如山,物料申購隨意造成不急的物料提前交貨,而急需的物料遲遲不能交貨,生産不順暢,大量的成本浪費,資金鏈受到嚴重的影響,訂單准交率不到 50%,受到客戶的嚴重投訴,甚至有些客戶表達了再不改善就不下訂單的通牒。
原因分析:
新維項目組老師經過深入調查後發現,主要原因有:
1、組織結構不合理,沒有稽核部門,對各部門和各崗位事情結果沒有人監督檢查;
2、流程不完善,部門職能缺失,造成物料申購和采購隨意,倉庫堆滿了材料,大量的資金積壓和成本浪費;
3、物料需求失控:每個部門都能提供需求權力,造成重複購料,管理出現混亂狀態;
4、物料采購失控:只要有需求就采購,沒有崗位檢查和監督,采購過程中沒有部門跟催交期,車間做做停停,經常因欠料不能如期出貨受到客戶投訴,利益受 損也沒有部門和崗位擔當料架責任。
5、物料使用失控:技術資料變更經常是口頭通知,並且物料清單遲遲不能更新,造成車間物料使用錯誤而導致重新訂料和返工,也造成貨期延誤;
6、收、發、存失控:倉管員收、發、存隨意,造成收料時經常數量短少,提前送貨而沒有通知采購確認。發料也是隨便,急的訂單不發,不急的訂單全都亂 發,因發料延誤生産的事件經常發生。存料更是混亂,材料進來後幾天不入庫,物料亂擺亂放,發料後物料卡沒有記錄,造成帳、物、卡准確率低,影響生産和出 貨;
7、物料損耗失控:車間經常因多領少退造成物料丟失和損耗,對物料丟失和損耗沒有人統計、分析,更沒有改善。
采取措施:
新維項目組老師幫助該企業制定了一系列整改措施:
1、組織再造:成立稽核部門,對事情的結果進行監督檢查,由造成利益受損的有相關部門和崗位承擔責任;
2、物料需求控制:完善物料申購作業流程,所有的物料統一由物控部門對物料進行申購,物控依照業務提供的訂單進行物料需求分析,根據庫存數在兩個工作日內編制物料申購單,並由經理批准後交給采購部門進行物料采購;
3、物料采購控制:完善采購作業流程,采購根據物控提供的申購單,編制采拖板車購訂購單並由經理批准後才能進行物料采購作業,采 購下訂購單給供應商,並與供應商就交期、品質、數量進行確認,兩個工作日內回複結果,采購對供應商的交貨期進行跟催;
4、物料使用控制:所有的物料都要根據物料清單進行使用,對物料清單增加或減少的物料,由技術部托板車門及時提供書面通知之後才能使用;
5、物料收、發、存控制:完善收料作業流程,收料依照采購的訂單進行收貨,對送貨單據數量、品名、交期確認無誤後,方可在送貨單上簽名或蓋章。完善發 料作業流程,發料依照生管提供的領料清單進行發料,首先確認單據審批手續是否齊全,規格、型號是否有誤,確認無物料架誤後按單發料,對所發的物料,立即在物料存卡上做 好記錄。完善倉庫作業流程,庫存材料按時進行盤點,對特殊材料要備安全庫存,檢驗合格的物料要及時入倉擺放整齊,並在物料卡和庫位上做好記 錄;
6、物料損耗控制:依照訂單進行結單,一張訂單完成後,車間將所有發多的余料退倉,倉庫要進行損耗統計,對損耗超額的材料要進行原因分析,將分析的結果作出預防及通知車間進行改善,控制物料的損耗,降低物料成本。
實施效果:
通過一系列整改後物料鏈得到了有效的控制,生産變得順暢,原先經常堆高機發生的停線現象也消除了,訂單准交率大幅度提升到 87%,從而使的資金鏈得到了保障,也推高機得到了客戶一致好評。
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